今年以来,广东金舵陶瓷通过实施清洁生产,在节能降耗方面取得显著成绩,单位产品的油耗和电耗节省了近8%.金舵通过ISO14000以来,一直遵循ISO环保管理体系,以“环保、节能、降耗”的原则进行严格的生产管理和生产设备改造,选用优质保温材料,提高窑炉的热效利用率,使用高压节能燃油雾化喷枪,提升燃料有效热值,并利用高温烧成窑的烟气和热风进行余热再循环利用,减少干燥窑的热风炉,节约燃油和减少烧成排气量。以重油类燃料计算,金舵改造后每条窑炉年降低燃油成本近150万元,废气减排500万标准立方米。在电力节约方面,金舵也是多管齐下,原料加工过程的动力机械是耗电的重点,金舵公司为了减少电力损耗,投入巨资对公司的大部分球磨机石内衬改为高铝内衬,天然球石改为高铝球石,球磨机的有效产能提高了20%,平均缩短时间2~3小时,年节省电费近300万元。此外,变频技术被广泛地利用在大功率电机上,单台机可节省电耗22%以上。同时,公司一些新的节能措施正在不断地引进,节能降耗一直在稳步提高。
金舵公司通过对水循环系统完善,在能使用循环水的设备、生产工序中都设置了循环水管道,充分利用循环水减少水资源的浪费,使公司基本实现了污水的零排放,循环水用量达到生产线总用水量的70%,每条抛光线年节约水费上百万元。